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清潔環(huán)保的布袋除塵器在鋼鐵工業(yè)上的應用 | |
關(guān)鍵詞:除塵器,扁袋除塵器,江蘇活性炭吸附設備
布袋除塵器區別于電除塵器,具有能耗小、投資少、效率高的特點(diǎn),在鋼鐵工業(yè)中具有廣闊的應有前景,其具體體現: 1)、高爐和轉爐原料系統除塵。高爐和轉爐原料,如球團、燒結礦、雜礦、焦粉、粘土、鐵合金和石灰等,粉塵嚴重,常溫濃度為5-15g/Nm3。使用低壓脈沖的袋式除塵器,可使濃度降低到20-50mg/Nm3,這顯著(zhù)優(yōu)于常規電除塵器和回轉反向風(fēng)袋式除塵器。 2)、高爐出鐵場(chǎng)除塵。高爐出鐵的出鐵口、主溝、撇渣器、渣溝、擺動(dòng)流嘴、鐵水罐處會(huì )產(chǎn)生大量含塵煙氣,濃度為5-15g/Nm3,使用低壓長(cháng)袋脈沖除塵器,濾料采用滌綸針刺氈,可使濃度降低到20-50mg/Nm3。 3)、煤粉制備系統的除塵與收集。采用球磨機對煙煤進(jìn)行粉磨,粉磨時(shí)對煤粉采用袋式除塵器回收,既收塵又能除塵。通常,煙煤粉磨后排出的煙氣中的煙煤粉的濃度在800-1000mg/Nm3,且易燃易爆,使用低壓長(cháng)袋脈沖除塵器,濾料采用防靜電的滌綸針刺氈或防水放油防靜電的三防氈后,排放濃度可小于50mg/Nm3,效果很好。 4)、高爐煤氣清洗。高爐煤氣濃度為8-12g/Nm3,采用反吹風(fēng)袋式除塵器清灰效果不好;采用濕法文氏管、濕法電除塵,均產(chǎn)生二次污染。采用干式筒形長(cháng)袋脈沖除塵器凈化高爐煤氣后效果很好,煙氣濃度為3-10mg/Nm3,目前在國內小于1000m3的高爐上得到廣泛應用。 5)轉爐二次除塵。轉爐在兌鐵水、加廢鋼、出鋼及轉爐等過(guò)程中產(chǎn)生大量的二次煙氣,煙氣溫度高、煙氣量大,濃度為2-5g/Nm3,采用低壓長(cháng)袋脈沖除塵器后,效果良好,濃度降低到3-50mg/Nm3,并逐步淘汰替代了正壓或負壓反吹風(fēng)袋式除塵器除塵。 6)煉鋼電爐除塵。來(lái)電爐煉鋼過(guò)程中,特別是為了強化冶煉,熔化初期便開(kāi)始吹氧,煙氣量,且粘性大。采用低壓長(cháng)袋脈沖除塵器,可使排放濃度降低到20-50mg/Nm3。 布袋除塵器,對于鋼鐵工業(yè)的環(huán)保標準的廢煙排放起到了舉足輕重的作用,正受到各鋼企越來(lái)越多的重視。
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